CIRCLE CUTTER
オルファのサークルカッター
改造のススメ
私のサークルカッターの秘密を公開!!

以下黄色い部分をメインフレーム、黒い部分をサブフレームとしてお話を進めていきます。
![]() 私の場合、0.2ミリプラ板を上と裏に貼り付けました。 |
どんなに出来が良くても 所詮は定価数百円の工業製品でありまして、 その精度には限界があります。 特に気になるのがメインとサブフレームのガタつき。 ここはひとつプラ板などでキッチリ調整して 切り出し中にフレームがズレないようにするのが よろしいかと思います。 |
![]() 基本中の基本ですね。 |
ワッシャーをかませる事により 黒いサブフレームにかかる負担を減らして 延命化を図ると共に 「締める⇔弛める」の動作を よりスムーズに行えるようにしています。 |
![]() 補強に金属線を打ち込みましょう。 |
オルファのサークルカッターは プラ製なので軽くて取り回しが良いのですが その反面作業中にメインフレームが反ってしまい 刃が内側に切れ込むことがしばしばあります。 そこでその予防策としてメインフレームの外側に 反り防止用のバックアップメンバーを接着しました。 これによってある程度の無茶な切り出しにも耐えてくれる… …かな?と。 |
![]() 切り落とした部分はそのうち改造用素材に使う予定です。 |
私の場合、切り出すパーツの大きさは 直径2センチ以下のサイズの物が ほとんどなので取り回しがしやすいように メインフレームをカットしました。 こうすることによりメインフレームが まわりの障害物に当るのを防止すると共に 切り出すプラ板を楽に押さえられるようになりました。 その結果として中心軸がズレる等のアクシデントの 回数も激減しました。 |
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ノーマルのままのサークルカッターでは 残念ながら直径10ミリ以下の円は切り出せません。 ただしちょっとした裏技で8ミリまでは可能になります。 まずは刃に1ミリのゲタを接着します。 この加工によって固定ボルトの頭が中心針の方へ飛び出して 黒いサブフレームに干渉するようになるので サブフレームを削ります。 以上の簡単な加工で刃と中心針の距離が1ミリ狭まり 結果として規定値以下の直径8ミリのパーツの 切り出しが可能になります。 ちなみにこの方法ではゲタの厚さは1ミリが限界ですが 固定ボルト・ナットを変更したり サブフレームをさらに加工するなどすれば もう少し小さいパーツの切り出しも可能でしょう(未検証)。 |
追加事項があればまたアップいたします。